我国硫酸法钛白粉生产节能成果简介
我国钛白粉生产持续高速增长的同时,在节能降耗方面也取得了不少成果,现举例如下:
1、钛铁矿的粉碎过去一直是采用4R或5R雷蒙磨,90年代后借鉴引进项目的经验,1.5万t/a以上规模的企业大都改为风扫磨,与传统的雷蒙磨相比,风扫磨具有产量大、维修少、易控制,每吨矿粉的电耗可降低5~10 kWh。
2、硫酸亚铁的结晶目前国内万吨级以上的工厂,几乎全部从冷冻结晶改为真空结晶,近年来许多工厂又从原来的单级喷射器——水环真空泵系统,改为双级喷射器——水环真空泵系统。在真空泵功率相同的情况下,蒸汽消耗可下降15%,循环水量也相应减少。国内某厂在采用单级喷射系统时,每结晶一批钛液耗蒸汽2330 kg,改用双级喷射系统后,水环真空泵同样是22 kW的情况下,每结晶一次钛液只需1900 kg蒸汽。
3、外加晶种微压水解已基本取代自身晶种水解工艺,自身晶种水解钛液浓度要求230 g/L....
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