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电泳漆膜花纹缺陷分析及对策

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电泳漆膜花纹缺陷分析及对策


    白皮驾驶室电泳后漆膜出现花纹缺陷,影响底漆表面质量,增加电泳打磨工作量,电泳花纹严重部位极易造成打磨处露底,而驾驶室防腐性能主要依靠电泳漆膜质量,电泳漆膜破坏后会造成驾驶室防腐性能急剧降低,因此漆膜花纹是造成驾驶室防腐性能差的重要缺陷。

问题描述

日常生产中驾驶室电泳漆膜烘干后,质量部门发现在前围立柱、左右侧车门出现大面积花纹,需整车大面积打磨,造成电泳打磨工位劳动量较大,不能满足提升生产节拍的要求;且电泳打磨过多,极易露底,造成驾驶室防腐性能降低,不利于市场竞争。具体缺陷见图1~3所示。

原因分析

电泳驾驶室漆膜出现花纹,首先检查前处理各槽槽液、电泳各槽槽液参数,经过排查,所有槽液参数均在工艺要求范围内,观察磷化膜,在常见花纹位置的外观为浅灰到灰黑色,膜层结晶致密、连续和均匀,目视未发现细纹。但不能明确断定电泳花纹非磷化原因造成,因为磷化本身容易产生花纹,且会被电泳后放大。为明确造成花纹的具体原因,对前处理的预脱脂、脱脂、水洗、表调、磷化均进行了相关试验,使用5个车门挂在车门工装上在5个工序分别特殊处理后正常随线进行前处理电泳,模拟驾驶室的生产过程,观察试验结果,试验方案与试验结果见表1所列。

通过上述试验可以看出:

1)通过试验1、2排除了脱脂工序的影响。

2)通过试验3发现通过调整水洗2的pH可以减轻花纹,因白皮驾驶室脱脂完成后,表面非常清洁且温度高,极易在磷化膜形成以前发生氧化,造成电泳车条痕。铁的电化学氧化反应为:

2H2O+2Fe+O2=2Fe2++4OH-,

从反应机理可知,提高氢氧根离子浓度可以抑制反应进行,经过试验需要控制脱脂后水洗的PpH≥10,水洗1带入脱脂液较多,本身即为碱性,水洗2需要额外加料以保证该反应进行缓慢,而自来水为弱酸性pH约6,需要加入N55(成分为NaOH)提高pH。虽然花纹有所减轻,但不是产生花纹的根本原因,该试验可作为一项改进措施实施。

3)通过试验4、5判定花纹不是在磷化膜形成的过程中产生,必定是电泳过程中产生。

抽取当日生产30辆份驾驶室,对比观察花纹情况,发现前车花纹问....


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