轻卡车身涂装生产线节能优化分析
正文
轻卡车身涂装生产线节能优化分析
效益是企业生存的价值与基础,制造业节能降耗工作做到位,会取得显著的实际成效。车身涂装现场分部一直是公司的耗能大户,分部能耗约占厂区总能耗的55%,占生产制造能耗的70%,故分部能耗使用情况一直备受关注,为了使分部能耗更优化,本文对各工序能耗情况进行系统分析,对目前存在的节拍浪费、员工操作设备不便,以及管理不细化造成的现场能源浪费情况,进行全面梳理、改进及固化管理,提高生产节拍,降低生产过程中的能源消耗。
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涂装线现状
全面梳理涂装现场生产线各工序设备燃动力情况,逐工位进行研究,寻找节能机会,分析思路为:(1)设备是否存在空载运行情况;(2)设备是否存在运行较慢造成操作者等待,延长节拍情况;(3)设备是否存在操作按钮距离操作者工作区域较远,不利于及时关机情况;(4)设备能否在保证质量的前提下对工艺参数进行合理调整,避免大马拉小车,减少能源消耗量,提高生产节拍;(5)是否存在员工操作散漫,无规章制度要求的失控情况。寻找到节能机会后,每一项成立研讨小组进行改进,主要分为技改与管控两方面,发现存在设备空载运行、设备运行较慢、操作按钮距离较远、工艺浪费等方面9个节能机会,其中7项技改为主,管控为辅;2项管控为主,技改为辅。
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创新方案及实施效果
2.1修改前处理电泳风机启动程序
前处理电泳共计7台风机,脱脂送排风机与磷化送排风机(前处理加热类启动程序控制)、入口排风机(前处理喷淋类启动程序控制),电泳排风机、水洗送风机(电泳启动程序控制)。
修改前处理加热类、喷淋类自动启动与电泳自动启动程序,修改各风机的启动条件,原启动条件为按下按钮后,每间隔10s启动1台风机。现在由一键启动改为各风机按照第1挂驾驶室位置以及槽液温度进行启动:①入口排风机在第1挂驾驶室到达小车上线时启动前处理喷淋类设备时启动,保持不变;②脱脂送风机、脱脂排风机在按下启动按钮后且当槽液温度升为40℃时启动;③磷化送风机、磷化排风机在按下启动按钮后且当槽液温度升为35℃时启动;④电泳排风机在第1挂驾驶室到达纯水洗时启动电泳设备时启动,保持不变;⑤水洗送风机在第1挂驾驶室到达UF2(超滤2)时启动。
该方案脱脂送排风机、磷化送排风机(功率均为7.5kW)每个生产日可减少开机时间1h,水洗送风机(5.5kW)可减少开机时间15min,按年产250d,电费按照0.75681元/kW计算,可节约5936元。
2.2改造电泳打磨工位车顶吹尘装置
2016年现场自行设计了一套电泳打磨车顶吹尘装置,在生产过程中对驾驶室顶部进行自动吹尘,提高了产品质量。但是该装置打开后一直吹扫压缩空气,而驾驶室与驾驶室之间存在距离,当停线时则需要员工关闭开关,操作不便且造成大量能源浪费。
对该装置进行改造,增加整流电源提供24V直流电,使用光电开关感应驾驶室位置使继电器吸合控制电磁阀启闭,从而实现驾驶室到达吹尘装置底部时吹扫。同时将打磨线输送带运行反馈信号连入该系统,当停线时,即便驾驶室在吹尘装置底部,也不进行吹扫。吹扫的2个必要条件是输送带运行,驾驶室到位。
压缩空气压力为0.6MPa,流速约为15m/s,孔半径为10mm,共计8个孔,因此每小....
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