涂装异常案例分析(四)、淡水舱内涂层起泡!
论坛会员“larry”发贴:
淡水舱施工工艺:
1.分段冲砂做一度临时保护漆PenguardPrimer,膜厚50微米;
2.船台或下水阶段,整舱拉毛,做一度无溶剂环氧,Tankguard412,膜厚300微米。
出现的问题:封舱报检前发现淡水舱地板出现大量水泡,涂层结合力很差。
跟各路大侠讨论一下处理方式及避免办法。
以下是网友们的分析(仅选取了一些有代表性的):
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tianyapiaoling
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图片个人见解:首先第一张图片感觉附着力很差,很像是剥落,涂层下面清洁很差,首先你们的工艺,分段阶段打砂做一度PENGUARDPRIMER 50μm ,试问:打砂后的粗糙度多大,我想大部分船厂的粗糙度在90μm左右,甚至更高,50μm根本无法盖死粗糙度,如果填不满粗糙度,灰尘填进粗糙的纹理里面其实很难清洁的,并且时间长之后,都知道啥东西都有了。
个人强烈建议合拢后整舱打砂。
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larry
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大家都有一个共识,50um的漆膜根本无法盖住85um左右的粗糙度,但事实好像并不全是这样吧?就拿车间底漆来说,20~30um的漆膜又怎么盖住45~85um的粗糙度呢,但底漆就能保证钢板半年内不返锈,油漆有流平性,会随着粗糙表面的波峰波谷流动,从而覆盖粗糙表面并显现出粗糙痕迹,如果漆膜将粗糙度封住了,则漆膜表面就像镜面一样,看不出打砂痕迹。对这个淡水舱的问题而言,同样的施工工艺,为何四壁及反顶没问题,仅仅是地板油漆起泡,至于结合力的问题,一旦出现水泡,剥落是在所难免的
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chuanfeng
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合拢后整舱打砂当然是最理想的, 但会造成很多不必要的麻烦, 现在多采用分段冲砂, 喷一度临时保护, 合拢后整舱拉毛, 这个拉毛是要重拉, 特别是无溶剂环氧更要把这层PenguardPrimer拉掉。
这个案例中很明显, 涂层内有很多垃圾, 这是造成附着力不好的一个重要原因, 拆完脚手架打的地板吧, 不能说没检查好, 可能不太仔细, 四壁及反顶也要清洁, 否则通风一开灰尘又下来了, 至于起泡应该也是垃圾造成的, 垃圾颗粒相对较大, 涂层不能完全盖死, 泡舱时水就从这些薄弱环节侵入, 造成了起泡, 个人观点。
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larry
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下水后淡水舱整舱打砂绝对是最好的,新世纪船厂就是这样做的,而且由特涂队伍施工,有足够的特涂设备及工人,工艺按照特....
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